宝德BURKERT截止阀工艺改进的步骤

发布时间:2022-09-14
宝德BURKERT截止阀工艺改进的步骤
宝德BURKERT截止阀工艺改进的步骤
宝德BURKERT截止阀磷化质量不稳定,且膜层一次附着力差。由于磷化液可调性较差,磷化膜质量时好时坏并需要定期换槽,特别是槽液沉渣过多(因温度高槽液变化快,沉渣多),工件易挂灰,膜层一次附着力较差(一次磷化膜经手擦有时掉色)。
(2)工艺不完善。原工艺为脱脂(高温)_2道水洗一除锈一水洗一表调一磷化(高温>90。)一水洗一防锈一浸机油(加热)。主要存在问题有:①脱脂不。因本体油污重,且孔眼多,脱脂有困难,况且只有1道脱脂工序,更难除尽油污,影响磷化效果。②除锈后缺少中和工序。本体孔内易存残酸,特别是工件装载多(50件/槽)时,清洗更困难,难免产生串槽现象,磷化液被污染的可能性增大,这也许是槽液不稳定的原因。③ 表调效果不理想。一是因为表调槽管理不到位(槽液调整不及时,活性不足,表调效果变差);二是表调不充分,因表调液工作时呈静态,对流性较差,会造成一槽本体的表调效果有差异。
(3)挂具设计不合理。挂具的横梁 10 mm供悬挂本体用,但由于横梁过粗,结果造成横梁与孔问隙很小(间隙2 mm),磷化o~:fL内析氢严重且不易外逸,还由于磷化时挂具抖动少,必然影响孔内磷化效果,这是孔内易返锈的原因。
(4)后处理质量低。磷化后的防锈浸热机油防锈效果差。因机油脱水性差(尚未沸腾),同时基础油中没有防锈剂,本身防锈性很差,更易造成孔内返锈。
2 宝德BURKERT截止阀
宝德BURKERT截止阀本体是液压机油路的“心脏"部件,规格繁多。本体外形相似而尺寸各异,其端面有一个主油路通孔(内表面呈凹凸形),侧面有几个支油路孔(与主油路孔贯通)和盲孔( 5 mm,深20 mm),整个本体是孔体结构,较为复杂。材质为球墨铸铁精密铸,表面要求黑色磷化,耐磨防锈。某油压精机公司使用台湾电磁阀制造技术,并采用台湾的黑色磷化剂,运输不便而且费用高。该公司曾选用内地的几种黑色磷化剂试用,可是效果不理想,不宜使用。但台产磷化剂存在的主要问题是溶液使用时间短,必需定期换槽(调槽难以奏效),导致磷化费用偏高,并给带来麻烦。为了克服上的被动面,营业所终选定05-02.7中温锌.锰.钙黑色磷化剂,在一年多的批量中验证了该磷化剂的越性(槽液稳定,可调性好,成本低,质量),解决了干扰该公司的一大难题,为产品创造了条件。
3 宝德BURKERT截止阀工艺改进方法
(1)宝德BURKERT截止阀选前处理剂:① 选用05-01.1钢材常温脱脂剂。本剂分为粉剂和溶剂2种,2种搭配使用。粉剂由多种碱性物质复配,以除皂化油为主,使用浓度3% ~5% ;溶剂由多种表面活性剂和有机溶剂组成,以除非皂化油为主,使用浓度5% 。可以根据工件表面油污种类和程度任意调整它们的用量,利用它们的组合效应,达到*除油效果。以此类脱脂剂于传统的单组分脱脂剂,可调性好,是脱脂剂的发展方向。②选用05_()2.7中温锌.锰.钙系黑色磷化剂。其特点是:磷化液稳定性高,可调性好(无需换槽),定期加料可保持工作液*状态,且沉渣明显减少(降低了磷化温度);磷化膜细腻均匀(Ca“ 的改性作用致),黑色深,结合力牢,防锈性。本剂单组分,使用方便,调整容易。
(2)宝德BURKERT截止阀改进工艺:
① 增加一道常温预脱脂工序,明显增强脱脂效果。适量增加溶剂用量,发挥深剂的常温脱脂性。再经中温脱脂,重油污能除尽。中温脱脂适量增加粉剂用量,利用粉剂的中温脱脂性,相应减少溶剂用量,恰到好处。被脱下的油污漂浮液面,除溢流外,辅以手工捞去。

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