安川伺服驱动器维修

安川伺服驱动器维修及故障原因
1、示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出;
故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。
处理方法:可以用直流电压表检测观察。
2、电机在一个方向上比另一个方向跑得快;
(1) 故障原因:无刷电机的相位搞错。
处理方法:检测或查出正确的相位。
(2) 故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。
处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。
(3) 故障原因:偏差电位器位置不正确。
处理方法:重新设定。
3、电机失速;
(1) 故障原因:速度反馈的极性搞错。
处理方法:可以尝试以下方法。
a. 如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以)
b. 如使用测速机,将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入。
c. 如使用编码器,将驱动器上的ENC A和ENC B对调接入。
d. 如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。
(2) 故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。
处理方法:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。
4、LED灯是绿的,但是电机不动;
(1) 故障原因:一个或多个方向的电机禁止动作。
处理方法:检查+INHIBIT 和 –INHIBIT 端口。
(2) 故障原因:命令信号不是对驱动器信号地的。
处理方法:将命令信号地和驱动器信号地相连。
5、上电后,驱动器的LED灯不亮;
故障原因:供电电压太低,小于*小电压值要求。
处理方法:检查并提高供电电压。
6、当电机转动时,LED灯闪烁;
(1) 故障原因:HALL相位错误。
处理方法:检查电机相位设定开关(60°/120°)是否正确。多数无刷电机都是120°相差。
(2) 故障原因:HALL传感器故障

处理方法:当电机转动时检测Hall A, Hall B, Hall C的电压。电压值应该在5VDC和0之间。

 安川伺服器维修故障品经常能收到,安川的客户非常广,涵盖各行各业,传统产业、新技术等都有很高的占有率,但是安川伺服会发生的故障点都差不多,我司来分享下安川伺服器维修常见故障代码:

A.02、看参数是否动过,参数破坏,结果异常;

A.80、检查编码器线是否松动,*值编码器错误异常;

A.81、检查编码器线是否松动,*值编码器备份错误,*值编码器的三个电源(+5v,电池组内部电容器)都没电了;

A.C4、检查编码器线是否虚焊,编码器C相断线;

A.F1、检查输入电源是否脱落或者接成单相电,电源线缺相;

A.40、检查输入电压是否有问题,测出主回路电压异常;

A.51、调整参数,速度过大;

A.A1、风扇有异常,散热片过热,出现该故障的话安川伺服器维修工程师建议您,可自行更换,这个买同类风扇就可以了;

A.b1、内部故障,指令输入阅读错误;

A.C1、查看是否乱动作,伺服失控;

A.C2、编码器故障,测出编码器相位差,相位异常;

A.C3、检查编码器线是否漏焊,编码器A相,B相断线;

A.30、更换刹车电阻,测出再生异常,可以咨询*安川伺服器维修公司,了解更换方法;

A.31、马达线脱落,位置偏差脉冲溢出过大;

A.04、检查参数是否动过,用户参数设定错误,范围;

A.10、驱动电路问题,电流过大;

A.85、*值编码器速异常,速达400r/min以上;

A.71、高负荷;

A.82、*值编码器和数校验错误,*值编码器内存的“和数校验”结果异常;

A.83、*值编码器电池组错误,*值编码器的电池组电压异常;

CPF00、数字操作器通讯错误-1,收受的*值数据异常,*值编码器通电源时,伺服单元的散热器过热,伺服单元的CPU不能检测,编码器的A,B,C三相输出异常,编码器的A相,B相断线,编码器C相断线,主电源有一相没连接;

CPF01、数字操作器通讯错误-2,连续发生5次数据通讯不好;

安川伺服驱动器维修

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