邢台十字合金钎头厂家,支持账期1.高炉炉口炮泥特性及其理论强度分析
1.1高炉铁口炮泥特性
炮泥是一种不定形耐火材料,其组成可以分为两个部分:耐火骨料和结合剂。耐火骨料指刚玉、莫来石、焦宝石等耐火原料和焦炭、云母等改性材料。这些材料按一定的粒度及重量组成基质,在结合剂的调和下使炮泥具有一定的可塑性,在微粉添加剂的强化下使炮泥组织结构具有一定的致密性,以提高炮泥的强度和高温性能。

1.2高炉铁口炮泥理论强度分析
某大型高炉无水炮泥经实验,将经过 200℃×2h, 500℃×2h,800℃×2h,1100℃×2h ,1400℃×2h烘干、锻烧,自然冷却后检测其温性能指标。热处理后试样的耐压强度,抗折强度,体积密度,显性气孔率及*线变化率数据示于表1中。表1 济钢1750#高炉无水炮泥在不同温度梯度下的性能指标从表1中试验实测数值可以看出,随着试样烧成温度的不同,在200℃×2h烘干后的耐压强度及抗折强度。小于500℃以下时,主要是沥青和结合剂(焦油)碳化形成结合强度的过程。其中沥青则是通过熔融状态由中间相不断长大,以液相形式碳化,该过程进行到600℃时碳化基本结束。沥青、焦油等液相碳化的碳因液相粘度高,结晶难于发育,故易镶嵌结构,结晶发育好的则呈流动式结构。流动式的组织结构和完全镶嵌结构的碳当经过500℃的中温烧成后耐压强度和抗折强度都有所降低,当达到800度的中温烧成后,试样的耐压强度和抗折强度都有了较大的降低,说明800℃的中温烧成后试样的机构发生了变化,已知氮化硅铁是氮化硅和铁的混合体,氮化硅因自身是强共价键,800℃的温度下,其保持化学稳定,没有发生烧结现象,故对试样强度不产生增强作用。金属铁在800℃温度下自生也不发生熔化,也不与其它相发生化学反应,故对强度的影响不大,刚玉、焦粉等在800℃的温度下,化学性质也保持稳定。因此对试样的中温强度降低造成的因素主要是沥青、焦油的变化引起的,同时粘的主要矿物相为高岭石,当加热到100℃~110℃时,高岭石失去吸附水,温度升高到450℃~600℃则失去结构水,为吸热反应

业内人士指出,下半年环绕国企革新的市场化重组大年夜潮涌动,核电、航空、航运、兵工、铁路等五大年夜行业的重组预期较高。步入六月,央企革新再迈新措施。继建材团体与中材团体颁布发表重组后,6月2日,五矿团体与中冶团体召开重组大年夜会,两家世界500强央企重组整合迈出了实质性一步。
在极坚硬岩石钻进时,主要使用孕镶金刚石钻头[l0]"1751年,出现了金刚石
钻头的雏形即镶嵌金刚石的金属棒;1862年,现代金刚石钻头由瑞士工程师莱斯科特发明;1910年,地质钻探开始使用金刚石钻头;第二次世界大战后,孕镶金刚石钻头才出现;1957年,我国成立勘探技术研究所,设立金刚石研究室,开始金刚石钻头的研制和改良;进入90年代,我国金刚石钻头进入快速发展阶段"在钻进极硬地层时,孕镶金刚石钻头虽然能够承担钻进工作,但是仍然存在一些问题,比如若岩石研磨性较差,容易出现打滑现象因而进尺慢或者不进尺,钻进需要大量的时间并使用大量钻头,经济成本很高"这是因为在很短的时间内,金刚石即被磨钝,不能再快速切削岩石=/];若岩石研磨性较好,胎体磨损会太快,没有出现磨蚀破裂的金刚石颗粒因失去包裹而脱落,进而加剧胎体的磨损"我国*的应用例子是大陆科学钻探一井使用的孕镶金刚石钻头,岩石硬度,研磨性都很大,为高压变质结晶岩,钻探深度为S000m,但是该钻头仍存在其局限性,其平均机械钻速只有1.07m/h,因此孕镶金刚石钻头钻进硬地层时仍存在种种问题"鉴于这些问题,国内外学者进行了大量的研究,研制新的胎体配方,改善金刚石的品级,优化钻头烧结温度,优化钻头参数设计等,但这些方法仍然没有从根本上解决存在的问题"
PDC钻头是一种广泛应用于煤矿开采的钻头,它诞生于20世纪七八十年代的美国,初应用在石油钻井工程中,是一种适合软到中硬地层的钻头"王冰峰研究认为[l2]:聚晶金刚石抗冲击能力与金刚石粒度有关,粒度越小,抗冲击能力越大;他同时对PDC的耐磨性进行了检测,认为钻头磨损为磨为主,冲为辅,冲击和磨损造成了刀具的磨损"在胎体配方方面,也进行了大量的研究,田永常=-3]利用BP网络模型结构突破了传统*系统的局限;潘建英,赵远刚,咚瑞宏[l4一-6]
等学者对钻头结构进行了研究与改进"美国休斯克里斯坦森研制出了名为GenesiSxT的*PDC钻头,采用*切削齿和切削深度控制技术,提高钻头在恶劣环
境下的耐用性和稳定性,使钻头能够钻进研磨性和硬度更大的岩石;美国史密斯钻头公司使用钻头设计软件,设计出一系列耐磨切削尺来适应高研磨性岩石"虽然国内外采用了各种方法来增强PDC钻头的性能=-7],但是在硬岩层中钻进时仍然存在容易出现崩尺,磨损快,钻速慢等问题"四川普光[l/]E一3井钻进过程中,使用的是美国贝克休斯公司生产的价值50万人民币的PDC钻头,钻进仅10h,进尺不到10m,钻头就因掉尺以及胎体磨损严重而报废,无论是从钻进效率还是经济因素看都不划算"因此,PDC钻头钻进硬岩仍有其局限性"当加热到600℃~650℃时,耐火粘土开始收缩,在800℃以前粘土没有达到烧结,仅是放出吸附水或结构水,因而只会造成试样结构疏松,降低试样强度,特别是在加热到800℃时更甚。这也是炮泥试样在800℃时强度降低的一个原因。而到1100℃时,试样的耐压强度和抗折强度显著增加,当温度达到1400℃时,试样的耐压强度和抗折强
度与1100℃相比更有所提高,主要原因是组成无水炮泥的氮化硅铁、轻质粘土、焦粉、刚玉、蓝晶石、绢云母等组分之间发生系列的化学反应,生成新的矿相,这些新的矿相相互交接在一起,对无水炮泥的强度产生影响。因此造成试样高温强度比中温强度提高的因素主要是组成无水
炮泥的各组分之间发生了化学反应。
”环保部情况计划情况政策部副主任董战峰对21世纪经济报导记者剖析,随着情况办理的形式由量控制向质量改良的过渡,排污容许将不再是基于量控制制度之下的办理对象,而是效劳于质量改良的办理对象,这将触及到一系列的整合。
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