气体质量流量控制器在转炉精炼炉连铸中间包的应用

发布时间:2018-01-22

钢包单块透气砖全底吹氩攻关措施:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

4.1阶段(内装透气砖阶段)攻关措施

1998年以前,我厂钢包一直采用内装透气转。在此阶段,无论是技术、管理,还是操作层面上,都是一个不断完善的过程,因此,此阶段大罐透气率波动在3070%左右。

此阶段主要工作是,研究定型了内装透气砖材质、条缝形状、吹氩管路优化、防堵、透气砖清洗方法等,为下步工作提供了原始资料。

4.2第二阶段(外装透气砖阶段、保持顶吹氩装置)攻关措施

1998年开始,随着品种质量的不断发展,大罐底吹氩成为了必要的技术条件,但内装透气砖吹成率一直在3070%左右徘徊,而内装透气砖大的缺陷在于:一旦底吹失败且无法恢复时,不能在线更换,必须要拆罐修复,大罐周转受到了限制。为此,开展了透气砖外装热更换工艺的试验,并获得,大罐底吹率一举达到了98%以上。

此阶段主要工作是:研制透气砖芯、套砖、座砖、接缝料等相关耐材;研制外装透气砖机械;外装透气砖安装及热换操作技术。

4.3第三阶段(拆除顶吹氩装置,优化吹氩站阶段)攻关措施

实践大罐外装透气砖及热换工艺以后,虽然底吹率达到了98%以上,但由于二炼钢厂部分品种钢(如经RH处理的钢种)对底吹率影响很大,容易造成底吹失败,对生产组织冲击较大,为此,大罐顶吹装置仍保留着。

2005年,随着三个老吹氩站改造的完成,新吹氩站直接移位到转炉后面,且兼有CAS功能,出钢即可以吹氩,这样如仍保留老吹氩站,无论是对人力分配,还是设备、生产管理等都是不利的,为此,我们经过进一步攻关,自:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />2005816开始,拆除了顶吹氩装置,并且确保了生产、质量正常,期间,主要工作如下:

4.3.1规范材质,优化透气芯条缝尺寸,确保透气量稳定

为保生产顺行,透气砖有多个厂家供货,为此,规范统一了各厂家的技术条件。

砖芯尺寸十分重要,条缝尺寸大,有利于提高透气量,但容易被堵塞,经过摸索,钢厂适宜的尺寸在0.130.17mm左右。另外,要求供货厂家在每块透气砖上标明出厂试气数据,钢厂在安装前后进行复查有关数据,如对某厂产透气芯透气检查如下表1

1

出厂试气情况

安装前试气情况

安装后试气情况

压力(MPa)

流量(Nm3/h)

压力(MPa)

流量(Nm3/h

压力(MPa)

流量(Nm3/h

0.4

26

0.4

28

0.4

28

4.3.2透气清烧定量化

采用焦炉煤气清烧透气砖,并摸索出了能保证底吹的流量,如某厂生产的透气砖清烧前后流量变化如下表2

2

透气砖厂家

清烧前流量Nm3/h

清烧后流量Nm3/h

某厂家

9

24

4.3.3出钢底吹氩操作十分关键

刚开始出钢时,进入大罐底部的钢水温度自然低一些,容易堵塞透气砖,因此,出钢之前和出钢过程中的底吹氩操作就显得尤为重要,生产实践也证实了这一点,为此,我们规范了出钢吹氩操作,并设计了专门记录的程序,对操作人员进行检查。

4.3.4优化底吹氩管路系统,减少氩气压力损失

攻关初期,发现三个吹氩站的出钢前试气、出钢过程吹氩、实际吹氩三个过程的流量、压力不同,流量对比见下图

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