钢包单块透气砖全底吹氩攻关措施
4.1阶段(内装透气砖阶段)攻关措施
1998年以前,我厂钢包一直采用内装透气转。在此阶段,无论是技术、管理,还是操作层面上,都是一个不断完善的过程,因此,此阶段大罐透气率波动在30—70%左右。
此阶段主要工作是,研究定型了内装透气砖材质、条缝形状、吹氩管路优化、防堵、透气砖清洗方法等,为下步工作提供了原始资料。
4.2第二阶段(外装透气砖阶段、保持顶吹氩装置)攻关措施
自1998年开始,随着品种质量的不断发展,大罐底吹氩成为了必要的技术条件,但内装透气砖吹成率一直在30—70%左右徘徊,而内装透气砖大的缺陷在于:一旦底吹失败且无法恢复时,不能在线更换,必须要拆罐修复,大罐周转受到了限制。为此,开展了透气砖外装热更换工艺的试验,并获得,大罐底吹率一举达到了98%以上。
此阶段主要工作是:研制透气砖芯、套砖、座砖、接缝料等相关耐材;研制外装透气砖机械;外装透气砖安装及热换操作技术。
4.3第三阶段(拆除顶吹氩装置,优化吹氩站阶段)攻关措施
实践大罐外装透气砖及热换工艺以后,虽然底吹率达到了98%以上,但由于二炼钢厂部分品种钢(如经RH处理的钢种)对底吹率影响很大,容易造成底吹失败,对生产组织冲击较大,为此,大罐顶吹装置仍保留着。
2005年,随着三个老吹氩站改造的完成,新吹氩站直接移位到转炉后面,且兼有CAS功能,出钢即可以吹氩,这样如仍保留老吹氩站,无论是对人力分配,还是设备、生产管理等都是不利的,为此,我们经过进一步攻关,自
为保生产顺行,透气砖有多个厂家供货,为此,规范统一了各厂家的技术条件。
砖芯尺寸十分重要,条缝尺寸大,有利于提高透气量,但容易被堵塞,经过摸索,钢厂适宜的尺寸在0.13—
表1
出厂试气情况 | 安装前试气情况 | 安装后试气情况 | |||
压力(MPa) | 流量(Nm3/h) | 压力(MPa) | 流量(Nm3/h) | 压力(MPa) | 流量(Nm3/h) |
0.4 | 26 | 0.4 | 28 | 0.4 | 28 |
采用焦炉煤气清烧透气砖,并摸索出了能保证底吹的流量,如某厂生产的透气砖清烧前后流量变化如下表2
表2
透气砖厂家 | 清烧前流量(Nm3/h) | 清烧后流量(Nm3/h) |
某厂家 | 9 | 24 |
刚开始出钢时,进入大罐底部的钢水温度自然低一些,容易堵塞透气砖,因此,出钢之前和出钢过程中的底吹氩操作就显得尤为重要,生产实践也证实了这一点,为此,我们规范了出钢吹氩操作,并设计了专门记录的程序,对操作人员进行检查。
攻关初期,发现三个吹氩站的出钢前试气、出钢过程吹氩、实际吹氩三个过程的流量、压力不同,流量对比见下图