人造板生产线改造之多层压机生产线的改造项目实例
多层压机生产线的改造项目
福建龙岩2001年建成年产8万m3多层压机生产线。
改造前状况
1)生产线设备配置、选型、非标设计等不合理;
2)生产线使用、维护水平差,故障率高;
3)产品质量低下,等级率低;
4)原料价格上涨,板材因质量低下销售价格低,亏损额愈来愈大。
3.1.2 主要问题及相关措施
1)采用两台锅炉供给热能,除交环保罚款外因煤价过高,热能成本高,故障率高,热能供给不稳定,严重影响到产能和产品质量。
2)热磨机虽然是安德里茨公司进口的48″ 磨机,但由于维护保养差,操作水平低,主轴总成支承滑块严重磨损,主轴总成下沉错位,不能生产出好的纤维。3)采用冷风风机的干燥系统,管道沉降严重,干燥能力不足,而且受气候环境影响波动很大,干燥旋风分
离器飘尘严重。
4)铺装机真空箱,负压系统设计不合理,铺装后板坯密度分布误差大。
5)预压机不能充分压实排气,板坯松软。
6)从预压机到压机输送线,高低不平造成板坯断裂
痕迹。
7)压机供热二次循环系统技术落后,热量补充不足。
8)冷却翻板机储板量太少,出板温度太高,砂光后板易变形。
9)采用技术落后的组合辊砂头的砂光机,板面砂光质量差。
根据以上主要问题,采取下列改造措施:
1)新上一套6 699 kJ/h的能源中心,投入运行后,每立方米中纤板降低成本15元。
2)改冷风机干燥系统为热风机干燥系统,解决了管道沉淀,稳定了干燥后纤维含水率;改造干燥旋风分离器,解决了飘尘,达到环保要求。
3)大修热磨机,主机解体,请中福马维修,恢复了主机的精度。
4)改造和维修预压机,使预压机的压实排气效果大大提高。
5)改造和调整整个板坯输送运输机系统,消除了板坯输送过程中的断裂痕。
6)更新和维修了全部热压板,更换了同时闭合大臂,恢复了压机的闭合精度。
7)改造热压机的二次循环系统,使供热充足,日产量400m3
8)改造冷却翻板机,使压机出来毛板的冷却温度降到65℃以下。
9)改造砂光机,添加一对斜5°精砂辊,使板面砂光质量大大提高,满足了用户的要求。
10)改造真空箱式铺装机的负压系统,使铺装后板坯密度的分布误差达到±3%以下。
11)增加砂光后纵锯,解决了砂光后的塌边缺陷。
全部改造投入800万元。2011年全部改造项目陆续投入使用,月产量突破1万m3,优等品率达92%以上;由于板材质量提高,每立方米板材销售价比改造前提高了200~250元,而板材品质的提升,可以为高端用户提供高品质的板材,打开了稳定的市场。