陕西省汉中市安川伺服驱动器出现故障报警处理方法

发布时间:2021-09-06

1、示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出;

故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。

处理方法:可以用直流电压表检测观察。

2、电机在一个方向上比另一个方向跑得快;

(1) 故障原因:无刷电机的相位搞错。

处理方法:检测或查出正确的相位。

(2) 故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。

处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。

(3) 故障原因:偏差电位器位置不正确。

处理方法:重新设定。

3、电机失速;

(1) 故障原因:速度反馈的极性搞错。

处理方法:可以尝试以下方法。

a. 如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以)

b. 如使用测速机,将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入。

c. 如使用编码器,将驱动器上的ENC A和ENC B对调接入。

d. 如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。

(2) 故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。

处理方法:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。

4、LED灯是绿的,但是电机不动;

(1) 故障原因:一个或多个方向的电机禁止动作。

处理方法:检查+INHIBIT 和 –INHIBIT 端口。

(2) 故障原因:命令信号不是对驱动器信号地的。

处理方法:将命令信号地和驱动器信号地相连。

5、上电后,驱动器的LED灯不亮;

故障原因:供电电压太低,小于*小电压值要求。

处理方法:检查并提高供电电压。

6、当电机转动时,LED灯闪烁;

(1) 故障原因:HALL相位错误。

处理方法:检查电机相位设定开关(60°/120°)是否正确。多数无刷电机都是120°相差。

(2) 故障原因:HALL传感器故障

处理方法:当电机转动时检测Hall A, Hall B, Hall C的电压。电压值应该在5VDC和0之间。

7、LED灯始终保持红色;

故障原因:存在故障。

处理方法:原因: 过压、欠压、短路、过热、驱动器禁止、HALL无效。

安川伺服驱动器报警代码大全.jpg

这些是安川伺服驱动器的常用故障代码

A.00*值数据错 *值错误或没收到

A.02参数中断 用户参数检测不到

A.04参数设置错误 用户参数设置出允许值

A.10过流 电源变压器过流

A.30再生电路检查错误 再生电路检查错误

A.31位置错误脉冲溢出 位置错误,脉冲出参数Cn-1E设定值

A.40主电路电压错误 主电路电压出错

A.51过速 电机转速过快

A.71过载(大负载) 电机几秒至几十秒过载运行

A.72过载(小负载) 电机过载下连续运行

A.80*值编码器差错 *值编码器每转脉冲数出错ssszxx f

A.81*值编码器失效 *值编码器电源不正常

A.82*值编码器检测错误   *值编码器检测不正常

A.83*值编码器电池错误   *值编码器电池电压不正常

A.84*值编码器数据不对   *值编码器数据接受不正常

A.85*值编码器转速过高   电机转速过400转/分后编码器打开

A.A1过热   驱动器过热

A.B1给定输入错误   伺服驱动器CPU检测给定信号错误

A.C1伺服过运行    伺服电机(编码器)失控

A.C2编码器输出相位错误编码器输出A、B、C相位出错

A.C3编码器A相B相断路 编码器A相B相没接

A.C4编码器C相断路   编码器C相没接

A.F1电源缺相 主电源一相没接

A.F3电源失电 电源被切断 CPF00    手持传输错误1   通电5秒后,手持与连接仍不对 CPF01    手持传输错误2   传输发生5次以上错误

A.99无错误 操作状态不正常

安川伺服报警代码

报警代码    报警名称            主要内容

A.00     *值数据错误        不能接受*值数据或接受的*值数据异常

A.02     参数破坏           用户常数的“和数校验”结果异常

A.04     用户常数设定错误       设定的“用户常数”过设定范围

A.10     电流过大           功率晶体管电流过大

A.30     测出再生异常         再生处理回路异常

A.31     位置偏差脉冲溢出       位置偏差脉冲出了用户常数“溢出(Cn-1E)”的值

A.40     测出主回路电压异常      主回路异常

A.51     速度过大           电机的回转速度出检测电平

A.71     高负荷           大幅度过额定转矩运转数秒-数十秒

A.72     低负荷           过额定转矩连续运转

A.80     *值编码器错误       *值编码器一转的脉冲数异常

A.81     *值编码器备份错误     *值编码器的三个电源(+5v,电池组内部电容器)都没电了

A.82     *值编码器和数校验错误   *值编码器内存的“和数校验”结果异常

A.83     *值编码器电池组错误    *值编码器的电池组电压异常

A.84     *值编码器数据错误     收受的*值数据异常

A.85     *值编码器速       *值编码器通电源时,转速达400r/min以上

A.A1     散热片过热         伺服单元的散热器过热A.b1     指令输入阅读错误       伺服单元的CPU不能检测指令输入

A.C1     伺服失控           伺服电机(编码器)失控

A.C2     测出编码器相位差       编码器的A,B,C三相输出的相位异常

A.C3     编码器A相,B相断线     编码器的A相,B相断线

A.C4     编码器C相断线        编码器C相断线

A.F1     电源线缺相         主电源有一相没连接

A.F3     瞬时停电错误         在交流电中,有过一个电源周期的停电发生

CPF00    数字操作器通讯错误-1     通电5秒后,还不能和伺服单元通讯

CPF01    数字操作器通讯错误-2     连续发生5次数据通讯不好

A.99     无错误显示         显示正常动作状态这些是安川伺服驱动器的常用故障代码

A.00值数据错 值错误或没收到

A.02参数中断 用户参数检测不到

A.04参数设置错误 用户参数设置出允许值

A.10过流 电源变压器过流

A.30再生电路检查错误 再生电路检查错误

A.31位置错误脉冲溢出 位置错误,脉冲出参数Cn-1E设定值

A.40主电路电压错误 主电路电压出错

A.51过速 电机转速过快

A.71过载(大负载) 电机几秒至几十秒过载运行

A.72过载(小负载) 电机过载下连续运行

A.80值编码器差错 值编码器每转脉冲数出错ssszxx f

A.81值编码器失效 值编码器电源不正常

A.82值编码器检测错误   值编码器检测不正常

A.83值编码器电池错误   值编码器电池电压不正常

A.84值编码器数据不对   值编码器数据接受不正常

A.85值编码器转速过高   电机转速过400转/分后编码器打开

A.A1过热   驱动器过热

A.B1给定输入错误   伺服驱动器CPU检测给定信号错误

A.C1伺服过运行    伺服电机(编码器)失控

A.C2编码器输出相位错误编码器输出A、B、C相位出错

A.C3编码器A相B相断路 编码器A相B相没接

A.C4编码器C相断路   编码器C相没接

A.F1电源缺相 主电源一相没接

A.F3电源失电 电源被切断 CPF00    手持传输错误1   通电5秒后,手持与连接仍不对 CPF01    手持传输错误2   传输发生5次以上错误

A.99无错误 操作状态不正常

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河南省洛阳市安川伺服驱动器出现故障报警处理方法:

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