停机检查发现,风机叶轮磨损严重。由于叶轮长时间地受到氧化铝粉的冲刷,由花纹钢板制作的叶轮部分花纹已被磨平,造成叶轮质量分布不均匀,导致风机出现不平衡故障。
现场动平衡
进行现场动平衡操作步骤如下:
(1)停机状态下在联轴器贴上反光贴纸,以标出相位角,轴承检测仪并架好健相器。在3、4测点的水平方向放置加速度传感器。从观察孔中沿风机旋转方向,在叶轮的筋板上做标记,即统计出叶轮的叶片数为12片。
(2)根据风机叶轮的几何尺寸和工作转速,决定对风机进行双面平衡,相角的测量设置为与风机叶轮的几何尺寸和工作转速,决定对该风机进行双面平衡,相角的测量设置为风机叶轮转送的方向同向,试加重设置为保留。
也可设置为移掉试重,即每次试重读数完毕后,将试加重移掉。
(3)启动风机,待转速平稳后,测量初始振动值及相位,分别为:左4.533mm/s、242°,右10.62mm/s,257°。
(4)停机,打开观察孔,将1.26kg的试加重焊在叶轮左边棱缘的90°处,盖好观察孔,开机待转速稳定后读取左边试重读数:左4.831mm/s、133°,右10.725mm/s、116°。
(5)停机,打开观察孔,重复(4)的步骤,将0.96kg的试加重焊在叶轮右边棱缘的300°后,读取右边试重读数。不平衡的重量和位置为:左2.19kg、253°,右3.14kg、353°。
(6)停机,打开观察孔,将2.19kg的配重焊在叶轮左边棱缘253°处,3.14kg配重焊在叶轮右边棱缘353°处,盖好观察孔。
结论验证
启动风机,待运行平稳后,测得振动为:左0.317mm/s、331°,右0.9mm/s、350°。振动已明显下降,基频处振动已恢复正常,设备故障排除。
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